中國鋁業(yè)鄭州有色金屬研究院有限公司開發(fā)的新型雙堿法煙氣脫硫技術(shù)通過復(fù)合脫硫藥劑開發(fā)、工藝系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)、自動(dòng)檢測(cè)及控制裝備的集成創(chuàng)新,從根本上解決了傳統(tǒng)鈉鈣雙堿法結(jié)晶結(jié)垢、無法長(zhǎng)期達(dá)標(biāo)運(yùn)行等難題,克服了現(xiàn)有石灰(石)-石膏法產(chǎn)生石膏雨的缺點(diǎn),具備長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的能力,在投資及運(yùn)行成本方面具有競(jìng)爭(zhēng)力,整體技術(shù)先進(jìn),在電廠及燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐煙氣治理中具有應(yīng)用前景。目前該技術(shù)已在中鋁山西華興鋁業(yè)有限公司鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)成功應(yīng)用。
2016年8月,為解決華興鋁業(yè)鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)結(jié)晶結(jié)垢嚴(yán)重、無法長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的問題,中鋁鄭州研究院與華興鋁業(yè)達(dá)成采用新型雙堿法脫硫技術(shù)改造原系統(tǒng)的合作框架協(xié)議。中鋁鄭州研究院成立了以史志榮為總指揮的領(lǐng)導(dǎo)小組,以環(huán)境工程技術(shù)研究所、河南華慧有色工程設(shè)計(jì)有限公司為主體的聯(lián)合項(xiàng)目部,項(xiàng)目部下設(shè)技術(shù)組、設(shè)計(jì)施工及質(zhì)量安全組、調(diào)試運(yùn)行組、財(cái)務(wù)組等。
2016年8月25日項(xiàng)目部管理人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)開始對(duì)1#鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)進(jìn)行改造,經(jīng)過參戰(zhàn)單位的努力,一期改造項(xiàng)目于12月2日成功通煙進(jìn)入帶負(fù)荷試運(yùn)行。試運(yùn)行期間,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,1#鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行(240t/h)、脫硫塔入口煙氣SO2濃度4200mg/Nm3、出口煙氣SO2排放濃度可長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)到低于20mg/Nm3,優(yōu)于超低排放標(biāo)準(zhǔn)(國家超低排放標(biāo)準(zhǔn)為出口煙氣SO2排放濃度不超過35mg/Nm3)。1#鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行期間,12月14~15日經(jīng)第三方比對(duì)監(jiān)測(cè):出口煙氣SO2排放濃度可達(dá)到0~5mg/Nm3。
鑒于1#鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行及優(yōu)異的排放指標(biāo),2~3#爐脫硫改造已于12月12日有條不紊的開展,計(jì)劃于2017年4月15日完成全部改造。
該技術(shù)的成功應(yīng)用,圓滿解決了華興鋁業(yè)鍋爐煙氣脫硫問題,彰顯了我院環(huán)境所的技術(shù)水平及華慧公司的工程總承包水平;為該技術(shù)在中大型鍋爐煙氣脫硫上的推廣應(yīng)用打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。